隨著PVC市場競爭日益激烈,客戶對PVC樹脂質(zhì)量要求進一步提升,為了適應(yīng)PVC市場的發(fā)展,滿足客戶需求,提升PVC樹脂質(zhì)量迫在眉睫,對此公司在PVC樹脂質(zhì)量國家標(biāo)準的基礎(chǔ)上對各項樹脂質(zhì)量標(biāo)準進行了細化,制定了PVC樹脂質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準,聚合裝置積極響應(yīng),針對目前影響樹脂質(zhì)量的工藝缺陷進行改造,通過消除工藝缺陷,提升PVC樹脂質(zhì)量。
LF70聚合釜主副調(diào)閥門及管線分別為DN150、DN100,閥門通徑小,聚合釜循環(huán)水量不足,尤其在高溫季節(jié),循環(huán)水溫度偏高,聚合反應(yīng)過程中產(chǎn)生的熱量不能及時帶走,造成反應(yīng)過程中高溫高壓現(xiàn)象頻繁發(fā)生,反應(yīng)中途需采取多次打水、泄料方式控制聚合反應(yīng),導(dǎo)致PVC樹脂顆粒形態(tài)差異大,粒徑分布不集中,流動性、熱穩(wěn)定性、揮發(fā)物等多項指標(biāo)控制受到影響。
針對此工藝缺陷,裝置利用廠區(qū)內(nèi)閑置DN250、DN150管線逐步對5臺LF70釜主、副調(diào)管線進行改造,將聚合釜主、副調(diào)閥門及管線由DN150、DN100更換為DN250、DN150。在改造過程中,由于技改時間短,作業(yè)現(xiàn)場空間狹小,工藝管線多,且部分循環(huán)水閥門有內(nèi)漏現(xiàn)象,循環(huán)水不能完全隔絕,無形中加大了技改作業(yè)難度,加之聚合生產(chǎn)現(xiàn)場屬于重大危險源場所,動火作業(yè)危險系數(shù)高,為確保技改作業(yè)順利完成,裝置管理人員加班加點研究制定技改作業(yè)方案,崗位操作人員及維修人員加班加點進行方案實施,在短短兩天的時間內(nèi),完成各口的拆除,管線焊接和閥門安裝,爭取在最短時間內(nèi)高效率、高質(zhì)量的完成對聚合釜循環(huán)水管線技改。整個作業(yè)完成后,反復(fù)進行打壓試漏,要保證各焊接口滴水不漏,這絲毫不能含糊,都是高壓管線,容不得出半點差錯。技改的順利完成,也是對所有人員最大的鼓勵,并且達到了當(dāng)初預(yù)測的效果。
經(jīng)過裝置各級人員的不懈努力,現(xiàn)已經(jīng)完成11#、12#、14#釜主副調(diào)閥門及管線改造,改造后聚合釜主調(diào)流量平均提升200m3/h,副調(diào)流量平均提升100m3/h,聚合釜高溫高壓現(xiàn)象明顯減少,聚合釜反應(yīng)平穩(wěn),生產(chǎn)的PVC樹脂粒徑分布集中度有了明顯的改觀,流動性、熱穩(wěn)定性、揮發(fā)物等指標(biāo)逐步達到企業(yè)標(biāo)準控制要求,小小工藝改造,提升了產(chǎn)品質(zhì)量。